天鐵軋二公司積極貫徹落實(shí)集團(tuán)公司“四增效”活動(dòng)的號(hào)召,深入開展四增效活動(dòng),于近期將T89電梯導(dǎo)軌鋼矯直技術(shù)攻關(guān)成功,節(jié)約了人工費(fèi)、加工費(fèi),降低了生產(chǎn)成本。
軋二公司電梯導(dǎo)軌鋼實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)以來,隨著生產(chǎn)的持續(xù),后部重要工序—電梯導(dǎo)軌鋼矯直速度緩慢的問題逐漸凸顯出來,極大地影響了矯直質(zhì)量和產(chǎn)量。軋二公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)這種情況,及時(shí)召集公司相關(guān)技術(shù)人員組成專項(xiàng)攻關(guān)組,經(jīng)過前期的調(diào)研,共同研究解決問題的方法,制定出具體整改方案,即改變矯直輥的材質(zhì),同時(shí)極大地利用矯直輥的輥面寬度,將矯直輥的單槽改為雙槽,將原來幾百噸的過鋼量增大1倍以上,取得良好效果。在采取外加工成型輥的方法后,減少了由綜合機(jī)加工分廠再加工工序,縮短了加工周期,減少了加工成本。此技術(shù)攻關(guān)的成功可為軋二公司節(jié)約資金十萬(wàn)余元。