液壓系統(tǒng)的電磁閥塊處溫升均僅3e,這說明在工作機構(gòu)未動作時,2臺泵站空運轉(zhuǎn)時,各電磁閥處及檢修閥等處不存在內(nèi)泄漏。1號機液壓泵處溫升*快,初步確認為1號機液壓泵存在內(nèi)泄漏,引起發(fā)熱。
為進一步驗證故障原因,將2臺裝卸橋的液壓泵進行調(diào)換,在同樣條件下測試各處溫升,發(fā)現(xiàn)2號機溫升明顯高于1號機,2次測試溫度。
由試驗結(jié)果可斷定為原1號機的液壓泵存在內(nèi)泄漏故障分析:
(1)系統(tǒng)配置的液壓泵為PVB5FRSY-20-C-10型可調(diào)壓柱塞變量泵,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。經(jīng)解體后,發(fā)現(xiàn)故障發(fā)生在泵流量調(diào)節(jié)系統(tǒng)部分。正常工作時,泵達到設(shè)定壓力,壓力油由圖3所示的導桿內(nèi)孔1流入,活塞4在壓力油作用下推動泵偏轉(zhuǎn)軛5,帶動圖2中斜盤11,使其偏轉(zhuǎn)角變小,圖2中旋轉(zhuǎn)柱塞10的工作行程也因而變小,從而泵流量減小。而圖3中該泵活塞4頭部及泵偏轉(zhuǎn)軛5相對應處磨損明顯,活塞4頭部半球形處有部分被磨平約015mm,偏轉(zhuǎn)軛5上磨出約1mm深的圓坑,在泵達到設(shè)定壓力時,活塞4右移的行程比正常設(shè)備長約115mm,從而使活塞導桿中的泄壓孔3露出(正常時達到設(shè)定壓力泄壓孔不應露出),致使過多的壓力油泄出,造成節(jié)流發(fā)熱。
(2)查出故障后,將活塞4球頭及偏轉(zhuǎn)軛5磨損處進行補焊,然后磨制成原形狀使其修復。
(3)將修好的泵裝到原設(shè)備上,使裝卸橋工作機構(gòu)投入運行,其工作正常,油溫溫升正常。